密炼机由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波。某轮胎公司厂区供配电系统 三台容量2000KVA 10/0.66KV变,下设主要负荷为F370密炼机;其中用电设备密炼机为直流驱动,整流装置在换流过程中产生了大量的谐波,同时电流严重滞后于电压,功率因数极低,对系统造成了不良后果,主要是:
1、 1、系统存在较严重的谐波电流、电压,注入公共连接点后,污染了公用电网。同时给企业自身造成变压器温升过高,附 加损耗增加、线损增加,影响公司内部办公系统计算机运行不正常,造成电能资源浪费等问题,给企业带来了一定的经 济损失。
2、 2、电容器经常烧毁甚至爆炸,致使电容器组无法正常投入使用功 率因数严重偏低,月力调罚款较大。
3、 3、无功冲击较为严重,已造成母线电压波动、压降较大。
4、 4、大量的谐波和无功冲击给供用电系统带来了安全隐患。
经过严格长时间采样追踪分析,最终采用艾通德Arted-0.4-100k多模块有源滤波+动态无功补偿方案;经过治理后注入公共连接点的谐波电压、谐波电流均已达到了GB/T 14549-93标准要求;电压总谐波畸变率分别为3.1%和2.8%,已在国标范围内,各次电压谐波均在国标限值范围内。 5次电流谐波吸收率为80%;,同时吸收了母线上的背景谐波,7次电流谐波吸收率为75%;功率因数平均达0.91 PF,满负载时达0.94 PF